耐可技术
舒海涛 王关宝
摘要 针对催化裂化装置再生器隔热耐磨衬里存在的问题,研究了采用新型隔热耐磨衬里材料的机械喷涂工艺,包括衬里材料的选择、保温钉的焊接、施工缝的设置和加水量的控制。解决了大颗粒回弹率高等问题。机械喷涂的衬里经运行考核,证明性能良好,提高了衬里的施工工效,降低了装置的能耗。
关键词 催化裂化 耐磨衬里 机械喷涂 无龟甲网衬里
A New Lining Material forCatalytic Cracking Regenerator
SHU Hai-tao and WANG Guan-bao
(Industrial Equipment Inspection Co,Guangzhou Petrochemical GeneralWorks,Guangzhou 510726)
Abstract:A new heat-insulating and wearresistant lining material is used for the regenerator in catalyticcracking unit to replace the conventional one.A process forapplying the new material to the wall of the regenerator bymechanical spray coating is also developed.The new lining is provedto have good quality and thus lowers the energy consumption rate ofthe cracking unit.
Keywords:catalytic cracking,abrasionresistance,mechanical spray coating
隔热耐磨衬里是催化裂化装置再生器和反应器内壁的重要组成部分。几年来,随着催化裂化工艺技术的发展,装置负荷加重、操作温度提高,使原有龟甲网衬里越来越不适应装置**、稳定、长周期运转的要求。其存在的主要问题是结构复杂、施工工序多、施工周期长、造价高、使用寿命短。使用寿命短表现为投用后由于高温下热膨胀的差异,易产生焊缝脱开衬里翘曲、断裂和鼓包,致使衬里的修补工作量大,修补工作较为困难,修补质量难以得到保证,以致不时出现耐磨层脱落,隔热层被冲刷,金属壁超温的现象。这些弊端都与龟甲网结构有关。为此,新型的无龟甲网衬里结构以及相应的衬里材料和施工技术有必要进行开发和推广应用。我们与北京设计院、宜兴张泽耐火电瓷厂等单位共同开展“催化裂化装置机械喷涂BPDIE无龟甲网衬里工业应用的研究,本工作经历了调查研究、选择衬里材料、模拟试验、工业应用和测温跟踪等过程,已取得了满意的结果。
1 材料的选择
选用宜兴张泽耐火电瓷厂生产的BPDIE隔热耐磨衬里喷涂材料,通过多次实验室小试、中型模拟喷涂试验,能满足使用要求及喷涂工艺要求,其性能指标如表1。
在原有BPDIE衬里手工涂抹料的技术基础上,为保证原BPDIE衬里的优良性能,适应喷涂工艺的要求,材料上做了较大的改进。
采用原有BPDIE-G隔热衬里料,经过多次调整颗粒大小及级配,喷涂试验结果表明该衬里料的主要成份为粘土空心球,不适宜做喷涂料。因为它强度高,空心又呈球状且表面有一层光滑的釉,有如乒乓球的弹性,因此回弹率极高。喷前干混合料的筛分结果:大于1.2mm的骨料占45.4%,而喷后只有23.36%~13.56%。也就是说大于1.2mm的骨料回弹损失率达48.5%~70%。
表1 隔热衬里料BPDIE-G和耐磨衬里料BPDIE-D性能指标
项 目 | BPDIE-G | BPDIE-D | |||||
合同指标 | 实测值 | 合同指标 | 实测值 | ||||
容重/kg.m-3 | |||||||
110℃ | 1520~1680 | 1300~1450 | 2720~2880 | 2450~2600 | |||
815℃ | 1440~1600 | 1200~1450 | 2640~2800 | 2380~2550 | |||
抗折强度/MPa | |||||||
110℃ | — | ≥2.2 | — | 6.5~10 | |||
540℃ | — | ≥2.2 | — | 5.6~7.0 | |||
815℃ | 2.1~3.5 | ≥2.1 | 5.6~8.5 | 5~8 | |||
1100℃ | 1.6~2.5 | — | — | — | |||
抗压强度/MPa | |||||||
110℃ | — | 10~15 | — | 65~95 | |||
540℃ | 5.6~7.7 | 9~13 | — | 35~55 | |||
815℃ | 4.2~6.3 | 9~13 | 35~56 | 45~70 | |||
1100℃ | 4.2~6.3 | 8~12 | — | — | |||
线变化率/% | |||||||
815℃ | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.25 | — | -0.1~-0.2 | |||
1100℃ | -0.1~-0.3 | -0.2~-0.25 | — | ≤-0.6 | |||
导热系数/W.m-1.K-1 | |||||||
540℃ | 0.5 | ≤0.4 | 1.56 | ≤1.4 | |||
815℃ | 0.53 | ≤0.45 | 1.41 | — |
注:导热系数测定方法是平板法。 采用大颗粒膨胀珍珠岩,轻质砖砂或陶粒、票珠等代替BPDIE-G衬里料中的粘土空心球,胶结剂矾土水泥不变,适当加入外加剂,考虑喷涂过程中轻质集料的破碎和回弹情况,适当提高了轻质集料的粗颗粒含量,经喷涂模拟试验,其大于1.2mm的骨料回弹损失率仅有15%左右。耐磨层衬里BPDIE-D基本上保持了原材料,考虑矾土熟料质硬,在喷涂过程中回弹损失大,适当提高了粗颗粒含量。为了使喷涂后的混泥土得到正确的配合比,BPDIE-G隔热层及BPDIE-D耐磨层喷涂料适当改变了配合比。通过以上调变,喷涂试验取得了比较满意的结果。 2 无龟甲网衬里的试验 2.1 再生器出口烟道上的工业应用试验 3 再生器无龟甲网衬里施工 在催化裂化装置大修期间,在再生器密相段更换180m2衬里。拆除原来的有龟甲网衬里,机械喷涂无龟甲网新衬里,新衬里下端离装卸孔中心3m,新衬里总高5.5m,见图2。 图1 机械喷涂衬里试板 图2 再生器简图 3.1 旧衬里拆除及除锈处理 图3 新旧衬里接口结构 3.4 施工缝设置及处理 4 再生器无龟甲网衬里的应用效果 在再生器无龟甲网衬里更换前后,对其外壁的表面温度共进行了5次测量,测量部位在再生器密相段衬里更换处的1-1、2-2、3-3截面(见图2),圆周上分12个区域(见图4),测量数据见表2。 图4 圆周12个区域均布图 由表2可见,有龟甲网衬里,外壁的平均温度在运转早期就偏高,达148.8℃,7个月后外壁的平均温度升高28.4℃。这表明有龟甲网衬里由于结构上存在先天不足的弊病,在高温使用过程中,容易产生翘曲、断裂和鼓包等缺陷。这既可以从壁升增高来说明,也可从大修时设备的外观检查得到证实。对于无龟甲网衬里来说,由表2可见,其外壁平均温度均较低。其中局部温度高达179℃和172℃,是由于测温时再生器与升气管之间的斜管内部有龟甲网衬里脱落,斜管表面温度剧增至600℃左右,以致影响与其靠近的4区再生器外壁表面温度。即使在这种情况下,7个月后再生器外壁平均温度升高7.1℃,8个月后升高7.5℃。考虑两种不同测温方式存在的误差,可以说再生器外壁平均温度的变化很少,无龟甲网衬里的运行稳定,能够适应催化裂化装置周期运行的要求。 表2 再生器外壁表面温度测量数据 |
运转 时间/月 | 红外测 温仪器 | 圆周12个测区表面温度/℃ | 平均 温度/℃ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
有龟甲网 | 0 | 热像仪* | 150.1 | 151.3 | 147.0 | 154.1 | 143.7 | 148.4 | 147.0 | — | — | — | — | — | 148.8 |
衬里 | 7 | 测温仪 | 174.0 | 176.0 | 206.0 | 175.0 | 178.0 | 176.0 | 167.0 | 156.0 | 166.0 | 193.0 | 197.7 | 161.3 | 177.2 |
无龟甲网 | 0 | 测温仪 | 122.5 | 140.5 | 151.5 | 107.5 | 106.5 | 144.5 | 133.5 | 125.0 | 138.0 | 156.5 | 119.5 | 133.0 | 131.5 |
衬里 | 7 | 热像仪** | 126.6 | 140.0 | 157.0 | 179.0 | 144.5 | 135.5 | 135.1 | 127.2 | 132.6 | 144.7 | 122.2 | 118.1 | 138.6 |
8 | 热像仪** | 125.9 | 141.7 | 158.8 | 172.0 | 148.8 | 139.0 | 135.3 | 127.2 | 133.3 | 146.2 | 119.5 | 120.0 | 139.0 |
*委托茂名石化公司测量;**委托华南理工大学测量。 无龟甲网衬里与有龟甲网衬里比较,前者的外壁表面平均温度较低,节能效果显著。根据华南理工大学无机化学系提供的计算结果,新衬里综合导热系数为11.84W/(m2.℃),如相应旧衬里也取此系数,计算环境温度皆以20℃考虑,则新旧衬里平均单位面积散热量分别为1404.2 W/m2和1525.0W/m2,单位面积节省能量120.8W/m2。当再生器全部更换为无龟甲网衬里后,衬里面积按1000m2计算,每小时节省能量约0.43GJ,每年折合燃料油83吨。 5 结论 (1)在催化裂化装置再生器密相段大面积成功地采用机械喷涂国产BPDIE无龟甲网衬里,这表明无论是材料的技术性能,还是衬里的施工技术都取得了突破性进展。 |